本报讯(记者聂芳芳)今年以来,随着“为生存而战,我该怎么干”大讨论活动的深入推进,首钢通钢公司各单位进一步发动职工为解难题、降成本积极献计献策,把为生存而战的号召落在行动上,让职工提出的“金点子”变身解难题的“金钥匙”,积极探索生产新模式,破解降本增效的新思路。
金秋9月,记者走进首钢通钢公司炼钢事业部。火红的炉台,精细操作的脸孔,清晨的炼钢事业部炉前操作室一片繁忙。炼钢作业区作业长张伟正与炉前主操手细致讨论着转炉的运行状态。
如何让转炉冶炼更高效,如何降低吨钢成本?
“近日,我们探索出了两炉对三机的全新生产组织模式,目前转炉运行状态良好。”张伟告诉记者,此项操作模式不仅可以降低人力成本,而且可以有效促进能源消耗、电耗等各项重点指标的降低。
张伟说,多年来公司和职工习惯了三炉对三机的操作模式,也就是三座转炉对三台连铸机进行生产,将转炉冶炼出的钢水用天车调运到连铸机,浇注成铸坯。为了提高生产效率,今年8月份,炼钢事业部成立攻关小组,制定了攻关方案,从8月25日晚8点开始组织两座转炉对三机生产演练。在演练过程中,曾出现过峰谷比指标完成得不好,无法组织最大化的降低转炉和铸机的热停工时间等问题。针对这些问题,攻关小组一道工序一道工序地摸查,一个指标一个指标去对比,经过反复论证、操作,近期终于实现了两炉对三机的模式。
张伟还告诉记者,过程是艰辛的,但结果很让人欣慰。虽然,两炉对三机的全新探索对生产节奏、组织协调、工作配合、职工操作等多方面提出了更高的要求,难度可想而知,但在困难面前,炼钢事业部勇于打破“以往”,敢于尝试“突破”。近日,炼钢事业部拧成一股绳,转炉冶炼周期完成27.88分钟,创历史最高水平。