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第04版:经济

吉林石化化肥厂升级改造

全年可节省蒸汽价值近400万元

本报讯(记者华泰来 通讯员谭欣洁)日前,吉林石化化肥厂合成氨乏汽吸收项目二期正式投入使用,相比项目实施前,每小时可节省加热蒸汽3吨,预计全年可节约蒸汽价值达391.2万元。

据了解,2024年12月,该厂针对合成氨装置运行中的乏汽浪费问题,通过新增乏汽回收装置,将其化为热能,年可回收乏汽约3200吨。随着吉林石化转型升级项目深入推进,一系列设备规模发生调整,导致乏汽产生量每小时新增约5.6吨,原有乏汽回收系统难以匹配需求。

为此,该厂深入分析和反复试验,再次实施扩能改造。新增2台大功率卧式离心泵,使乏汽撬装规模较设计扩能了100%;优化集水罐、增加溢流管高度、改进乏汽吸收动力头,解决多种运行难题,确保系统稳定运行。

“改造过程中,我们自行设计制作夹套换热设施,对集水罐顶部不凝汽排放口的闪蒸汽进行冷凝处理,有效防止冬季罐顶结冰。”该厂合成氨车间主任尤永平介绍,项目投入使用后,不仅能有效降低能源浪费和噪声污染,还能消除装置“跑白龙”和冬季“冰挂”问题,减少员工巡检过程中的安全隐患。


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