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第08版:产经

管线“改嫁”增效百万

本报记者 刘姗姗 通讯员 杨志达

“太好了!这条直径50毫米管线的投用,不但彻底解决了炼油厂延迟焦化装置液化气外送不畅的问题,而且每月将为工厂直接增加效益达100万元。”8月29日,吉林石化炼油厂副厂长王哲说。

8月25日中午,吉林地区突然下起大暴雨,在炼油厂延迟焦化装置现场,工艺一班班长于占武正在对新增加的直径50毫米管线进行精细检查,由于要将管线中的焦化液化产品源源不断地送至新“婆家”,他必须确保特殊天气管线运行不能出现任何差错。据了解,以往吉林石化炼油厂延迟焦化装置液化气由跨线外送至液化气罐区,用于液化气调合出厂,但此线物料品种较多,经常出现外送不畅的现象。同时,当出现液化气罐存高而造成堵库时,还需将延迟焦化装置液化气改至其他储罐,缓解库存压力,给日常操作带来不便。能不能给焦化液化气找到新的“婆家”?

在工厂挖潜增效论证会上,吉林石化炼油厂组织技术骨干集思广益。反复论证终于达成共识,要想找到合适的“婆家”,基础数据是关键。为此,该厂组织技术人员对延迟焦化装置液化气进行采样分析,结果发现,样品中可以提炼出20%以上组分的丙烯、50%以上组分的丙烷。也就是说,延迟焦化装置液化气完全符合该厂气分装置的原料标准,是一个尚未开发的效益“宝库”。发现这一新的效益增效点后,吉林石化炼油厂立即组织相关车间分析论证,结果显示,气体完全符合气分装置加工要求,通过实施延迟焦化装置液化气流程优化和技术改造,从延迟焦化装置液化气出口装置管线上,利用原有50毫米甩头,引管线“改嫁”到气分装置,在气分装置内与气分原料罐入口总线碰头,作为气分装置补充原料。新增管线投用后,气分装置每天可多加工原料60余吨,每月可多增效益近百万元。


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