本报讯(记者刘姗姗 通讯员杨志达)今年4月份,经过精细调整,吉林石化公司炼油厂石油焦收率同比提高1.9%,按目前石油焦价格计算,每月可实现增效483万元。
“这得益于工厂全面开展的增产石油焦技术攻关,对装置的加工负荷、原料组成以及循环比进行了合理优化。”吉林石化公司炼油厂延迟焦化车间副主任严章东道出原因。
据了解,随着供给侧改革的深入以及环保政策的制约,石墨碳素资源稀缺、价格狂涨,而石墨碳素制品的原料正是石油焦。年初以来,石油焦市场需求持续上涨,价格堪比柴油,成了名副其实的“黑金”。
“按照思维惯性,高负荷生产将带来高效益。”严章东如是说。但总结以往延迟焦化装置生产经验,攻关小组发现高负荷运行时,装置压缩机和焦炭塔焦高均存在较大安全隐患,不但不利于装置安全平稳运行,也无法将三套催化油浆全部掺炼,造成经济效益流失。
该厂通过开展增产石油焦技术攻关,降低装置运行负荷,取得油浆停止外卖、蜡油收率降低、经济效益增高三项攻关成果。在优化生产的同时,该厂紧盯市场变化,面对石油焦市场利好行情,结合自身装置生产实际、物料平衡和罐存情况,紧锣密鼓做好生产优化调整,最大限度高产稳产石油焦,努力实现炼化企业效益最大化。